该矿矿领导高度重视、未雨绸缪,始终坚持以瓦斯治理为核心,积极探索瓦斯抽采新途径、新模式、新工艺,不断优化瓦斯抽采系统,提升瓦斯抽采效果;在1306回风顺槽投入使用了ZYL-18000D型定向钻机,有效提高了瓦斯抽采率;在瓦斯电厂全部满功率运行700KW的5台机组,有效提高了瓦斯发电量;从钻孔施工、封孔质量、设备维护、施工方案措施等方面进一步优化了1306工作面、1302回风顺槽等区域的瓦斯抽采工作,为企业创收创效奠定了坚实的基础。
该矿严格贯彻落实瓦斯大于生产、安全大于生产的要求,积极组织检测工详细排查新打钻孔浓度,及时关闭不合格钻孔,根据1306工作面特点在其回风上隅角埋管掌握在15~30米范围,有效的降低了上隅角瓦斯浓度,使其瓦斯浓度能够控制在0.6%以内,低负压抽采浓度0.8%~4%,抽采纯量10m/min,有效降低了上隅角的瓦斯浓度,大幅提高了瓦斯抽采量,有效提升了瓦斯抽采效果;同时,通过钻孔全程下筛管、使用丝扣式封孔器、调整封孔器囊袋距孔口距离等得力举措,有效改进了封孔工艺,使1302回风顺槽瓦斯浓度由0.6%降至0.20%,分单元瓦斯管抽采浓度达到了70%,高负压支管浓度提升至50%,高负压干管瓦斯抽采浓度提升至18%,高负压抽采纯量达20m/min,大幅提高了高浓瓦斯抽采效率,为瓦斯发电厂提供了充足的瓦斯。